这些就是伺服电机编码器替代技巧
日期:2021-04-30
伺服电机编码器更换技巧
伺服系统按其结构分为三个部分:伺服马达,编码器,驱动器。伺服电机的精度依赖于编码器,这三个方面也经常出现故障。因为技术、利益等因素,各厂家生产的配件是不可替代的,而进口配件渠道不畅,导致维修难度大。
通过测量,分析研究工作原理,可以尝试用更换的方法进行维修。举例来说,手头有一个编码器,它是一个15芯电缆,试图取代日本安川9芯电缆的编码器,它的分辨率是1024,6极,与安川公司生产的SGMP-06AFTF22型交流伺服电机相匹配,其原理如图1所示。也就是说,编码器的线路除a正,a负,b正,b负,z正,z负外,还有正负电源和屏蔽等共9条线。而且手头的15条线码和电机组装的9条线码都不能替代,可以试着这样做。
伺服电机编码器更换技巧
伺服系统按其结构分为三个部分:伺服马达,编码器,驱动器。伺服电机的精度依赖于编码器,这三个方面也经常出现故障。因为技术、利益等因素,各厂家生产的配件是不可替代的,而进口配件渠道不畅,导致维修难度大。
通过测量,分析研究工作原理,可以尝试用更换的方法进行维修。举例来说,手头有一个编码器,它是一个15芯电缆,试图取代日本安川9芯电缆的编码器,它的分辨率是1024,6极,与安川公司生产的SGMP-06AFTF22型交流伺服电机相匹配,其原理如图1所示。也就是说,编码器的线路除a正,a负,b正,b负,z正,z负外,还有正负电源和屏蔽等共9条线。而且手头的15条线码和电机组装的9条线码都不能替代,可以试着这样做。
图片1
图片2。
先用相同型号、性能良好的伺服电机组装的9根编码器进行测试,得到图3所示的波形。
通过分析得出,a、b信号的波形与15线编码器中a、b的波形相同,而X信号如图3所示。
由此可以看出,当U、V、W分别换向时,X的波形会发生一次性的变化。根据测角过程中产生的6种波形,分别定义为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ,经测量得出的结果推测,该编码器发送的a、b、X信号,可由伺服电机驱动器解码后获得U、V、W信号。因此,采用普通1024线6极交流伺服电动机编码器,只要电路设计合理,利用它的u、v、w与它的a、b信号组合成完全相同的X信号,就可以完全取代原来的9芯编码器。为了方便理解,如图2中的替代原理图,虚线部分就是替代编码器。
图片3
然后根据绘图和原理分析,设计出电路;其方法是:写出图3中每个区间对应的表达式,如表1所示;按照数字电路的设计思路,设计逻辑电路,如图4所示。
并且对于合成信号中的零点信号,让a,b,c同时将高电平作为零点信号。基于上述真值表,可以编写X的表达式如下:
根据上述分析推理,绘制了与图4硬件电路原理图相对应的PCB板,通过Protel仿真得到所期望的波形。
结论:采用上述设计电路,以15线编码器代替9线编码器,仿真结果表明,该方案完全可行。采用该方法,多台进口伺服电机的维修工作顺利完成,解决了进口设备的维修难题。
判断伺服电机编码器好坏的方法。
②接通PLC,看脉冲数目或码值是否正确;
②接收示波器观察波形;
③用万用表电压档测试输出是否正常。
NPN编码器的输出:测量电源正极和信号的输出线,
电晶体置入ON时,输出电压接近供电电压。
电晶体放置OFF时,输出电压接近0V。
PNP编码器的输出:测量电源负极和信号输出线,
电晶体置入ON时,输出电压接近供电电压,
电晶体放置OFF时,输出电压接近0V。
伺服马达编码器的维护,伺服马达的维护,西门子伺服马达的维护,西门子伺服驱动器的维护。维修伺服马达编码器。
伺服系统按其结构分为三个部分:伺服马达,编码器,驱动器。伺服电机的精度依赖于编码器,这三个方面也经常出现故障。因为技术、利益等因素,各厂家生产的配件是不可替代的,而进口配件渠道不畅,导致维修难度大。
通过测量,分析研究工作原理,可以尝试用更换的方法进行维修。举例来说,手头有一个编码器,它是一个15芯电缆,试图取代日本安川9芯电缆的编码器,它的分辨率是1024,6极,与安川公司生产的SGMP-06AFTF22型交流伺服电机相匹配,其原理如图1所示。也就是说,编码器的线路除a正,a负,b正,b负,z正,z负外,还有正负电源和屏蔽等共9条线。而且手头的15条线码和电机组装的9条线码都不能替代,可以试着这样做。
伺服电机编码器更换技巧
伺服系统按其结构分为三个部分:伺服马达,编码器,驱动器。伺服电机的精度依赖于编码器,这三个方面也经常出现故障。因为技术、利益等因素,各厂家生产的配件是不可替代的,而进口配件渠道不畅,导致维修难度大。
通过测量,分析研究工作原理,可以尝试用更换的方法进行维修。举例来说,手头有一个编码器,它是一个15芯电缆,试图取代日本安川9芯电缆的编码器,它的分辨率是1024,6极,与安川公司生产的SGMP-06AFTF22型交流伺服电机相匹配,其原理如图1所示。也就是说,编码器的线路除a正,a负,b正,b负,z正,z负外,还有正负电源和屏蔽等共9条线。而且手头的15条线码和电机组装的9条线码都不能替代,可以试着这样做。
图片1
图片2。
先用相同型号、性能良好的伺服电机组装的9根编码器进行测试,得到图3所示的波形。
通过分析得出,a、b信号的波形与15线编码器中a、b的波形相同,而X信号如图3所示。
由此可以看出,当U、V、W分别换向时,X的波形会发生一次性的变化。根据测角过程中产生的6种波形,分别定义为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ,经测量得出的结果推测,该编码器发送的a、b、X信号,可由伺服电机驱动器解码后获得U、V、W信号。因此,采用普通1024线6极交流伺服电动机编码器,只要电路设计合理,利用它的u、v、w与它的a、b信号组合成完全相同的X信号,就可以完全取代原来的9芯编码器。为了方便理解,如图2中的替代原理图,虚线部分就是替代编码器。
图片3
然后根据绘图和原理分析,设计出电路;其方法是:写出图3中每个区间对应的表达式,如表1所示;按照数字电路的设计思路,设计逻辑电路,如图4所示。
并且对于合成信号中的零点信号,让a,b,c同时将高电平作为零点信号。基于上述真值表,可以编写X的表达式如下:
根据上述分析推理,绘制了与图4硬件电路原理图相对应的PCB板,通过Protel仿真得到所期望的波形。
结论:采用上述设计电路,以15线编码器代替9线编码器,仿真结果表明,该方案完全可行。采用该方法,多台进口伺服电机的维修工作顺利完成,解决了进口设备的维修难题。
判断伺服电机编码器好坏的方法。
②接通PLC,看脉冲数目或码值是否正确;
②接收示波器观察波形;
③用万用表电压档测试输出是否正常。

NPN编码器的输出:测量电源正极和信号的输出线,
电晶体置入ON时,输出电压接近供电电压。
电晶体放置OFF时,输出电压接近0V。
PNP编码器的输出:测量电源负极和信号输出线,
电晶体置入ON时,输出电压接近供电电压,
电晶体放置OFF时,输出电压接近0V。
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